摘 要:渣油加氢装置操作环境高压、高温、临氢,装置内物料易燃易爆,一旦发生事故,后果不堪设想。针对渣油加氢装置操作安全性进行分析探讨,采取合理有效的防范措施,降低和避免安全事故的发生。
关键词:加氢装置;操作安全;预防
渣油加氢处理工艺是在高温、高压和催化剂存在的条件下,使渣油和氢气进行催化反应,脱除硫、氮、金属等杂质,降低渣油残炭值,并生产部分轻质油品,为下游装置提供清洁原料,反应属于放热反应。相对其它馏分油加氢工艺,渣油加氢反应条件非常苛刻,操作安全性要求更高,所以渣油加氢装置设计方面特别重视装置安全操作的保障条件,从工艺技术、设备选型以及材质等级等多方面选择最合理方案进行设计,从根本上保证装置操作安全性。但是,在日常生产操作过程中,还是因多方面因素的影响,造成装置操作安全事故。下面我们对常见的一些问题进行分析,寻求防范措施。
1 飞温分析与预防
由于渣油加氢工艺是高温、高压、临氢、强放热催化加氢过程。一旦反应热量不能平衡,极易超温,超温不能及时处理,继而发生飞温,飞温不能迅速有效遏止,将导致灾难性后果。轻则烧损催化剂(云南石化渣油加氢装置仅催化剂就价值2亿元以上),重则发生爆炸事故。
产生飞温的主要因素。一是循环氢量的影响,加氢工艺上采用大量循环氢来携带反应热,限制绝热温升。循环氢的用量是化学反应所需氢量的10倍左右。若氢循环发生故障,循环氢突然减少,肯定会导致反应器内热量积累,造成飞温。对此,有专门的研究表明,对于一个3m高的床层,入口温度为220 ℃,循环氢量突然减少为原来的1/4,在920秒时,床层最高温度可超过进口温度达170℃。二是床层入口温度的影响,反应器进口温度是敏感的操作参数,进料量突然减少或中断,加热炉操作失灵,都很可能导致入口温度异常上升。三是液相进料突然减少的影响,液相进料突然减少,床层喷淋密度下降,必然影响到床层催化剂表面浸润率,气固催化加氢往往导致深度加氢二次反应而引起飞温。因此一般遵从先降温后降量的原则,但反应床层有相当的静贮液量,在一个很短的时间内,能保持催化剂的润湿,在大量循环氢的情况下,如果处理及时一般不会导致飞温。
飞温的处理方法。目前,处理加氢装置飞温的方法有三种,循环氢压缩机正常运转时,一旦出现异常温升,应立即打入冷氢,特别是要防止温度传入下一床层,引起联锁反应。这种情况在生产中遇到的比较多,只要发现及时,运用冷氢处理得当,一般不会导致飞温发生。如果循环机停运,或者冷氢无法控制正常温升,这时应迅速启动0.7MPa/min或2.1MPa/min泄压,云南石化泄压为1.05MPa/min或2.1MPa/min。通过泄压快速带走反应积聚的热量,达到降低温度,保护催化剂的目的。但特别注意在泄压过程中床层温度反弹,这时可以引入高压事故氮气降温。
2 泄漏分析及预防
发生泄漏是炼油化工装置最常见的事故现象,甚至一些小的“跑冒滴漏”都已经习以为常了,但是严重的介质泄漏将会造成火灾、爆炸以及人员中毒等恶劣生产事故甚至灾难。
某炼油厂装置停工时,先切断了换热器管程的冷却水,壳程中的液化气由于停工泄压,温度变得更低,管程的水冻结,断裂7根螺栓。再次开工,液化气泄漏进入冷却水系统,水管线压爆,漏出的气体被40m外的加热炉引燃,发生火灾事故。这是一起典型的可燃介质换热器泄漏造成的事故。在操作过程中没有充分意识到液化气泄压汽化时产生冻结,对此类换热器操作安全没有重视。渣油加氢装置设置有类似介质换热器,在操作过程中必须将可燃介质置换干净之后再停冷却水。
某炼油厂2001年加氢装置高压空冷管束破裂。一根为纵向开裂,破口部位最小壁厚0.8mm,;另一根为环向爆裂,爆口管壁壁厚为0.2~0.8mm。发现及时,装置紧急停工,未造成更大的事故和损失。事后从管束测厚分析来看,只有失效部位壁厚减薄较多。造成管壁减薄可能由于介质局部流速过快冲刷严重,或是注水量低管内结盐腐蚀。无论哪个因素造成的,都关系到装置操作的问题,如果空冷管束流量调整合理,保证足够的注水量,就不会产生管壁减薄。正常操作要求,管束内流速不大于6m/s;注水点处至少有20%的注入水为液相,同时必须控制注水的O2、Fe、CL-杂质含量。
云南石化渣油加氢装置注水点具有特殊的设备结构(见***1),并要求注水点后至高压空冷要一段距离,都有利于水在油气中充分分布,保证每条管束注水均匀。高压空冷入口管线充分均匀布置,充分保证每条管束介质流速正常而且平均。
3 高压窜低压分析与预防
首先我们要清楚渣油加氢装置高压连接低压的部位,然后采取措施进行监控和预防。例如,高压泵的最小回流线和暖泵线,高压分离器液位和界位控制阀,大型机泵排凝线,高压仪表测量管道等等部位。在这些高低压部位发生过许多典型事故,如高压进料泵高压原料油窜入暖泵线造成污油罐喷油;新氢机级间分液罐排凝时间过长,高压氢气窜入放空罐超压;更换高压仪表测量管时连接处崩开伤人等等。
1987年英国格兰厅茅斯炼油厂加氢裂化装置正在开车,处在氢压力下,并用二个窜联控制阀将从1500Psi高压分离器出来的氢气送入150Psi的低压分离器进行氢循环。当控制阀以人工操作时,全开,使低压分离器超压,而该分离器的安全阀不能开到应有大小,30英尺高、直径为10英尺的分离器发生爆炸,大火在19小时后才被扑灭。事故原因很明显,就是高压窜低压,并且完全是操作问题,控制阀手动全开泄压,这是严格禁止的。下一步云南石化渣油加氢装置开工过程中必须避免类似问题出现。
针对不同的高低压连接部位,应采取措施避免窜压事故的发生。例如,对于运行和备用的设备,如高压泵、新氢机,其良好的运行及备用状态,可有效地防止高窜低事故的发生;高分的液、界位必须做到测量准确,针对其油品易凝的特性,要做好伴热保温; 调节阀一般不得走副线,如三返一控制阀,一般情况下不能打开其副线阀,而且控制高低压介质的调节阀应做到随时关闭;低压侧的系统压力测量及控制要可靠、有效,压力排放后路畅通;低压侧系统容器安全阀要投用。
4 憋压分析与预防
渣油加氢装置反应操作压力一般在15.0~20.0MPa之间,分馏部分操作压力较低,在1.0MPa左右,但不论高压和低压,如果发生憋压很容易造成设备炸裂或抽瘪,后果都非常严重。
某炼油厂酸性水罐开工时装水试运水泵,由于检查不够和违章操作,将此抽瘪。原因是,罐顶呼吸阀内部被堵死,不通气;压力引出线堵死,指示失灵;罐满时,用泵抽量过大且放水量过猛出,罐内形成负压,将罐抽瘪。
某炼油厂加氢精制装置开工,由低分串压到汽提塔进行气密,过程中压力超高,打开压力控制阀泄压,但压力仍继续升高,造成汽提塔安全阀起跳,影响了开工进度。原因是,压力控制阀前出厂时保护阀门的塑料盖没有拆除。
5 结束语
影响渣油加氢装置操作安全性的因素还有很多,例如结垢堵塞、腐蚀等,这里就不一一阐述了。通过上述问题的分析,大家应充分认识到渣油加氢装置的操作安全,它直接关系到人员的生命和企业效益。虽然,渣油加氢装置在设计方面吸取很多经验后采取了许多安全措施,但在实际操作过程仍会出现意想不到的事故,所以了解渣油加氢装置操作安全问题并采取措施避免,将是渣油加氢装置生产工作重点之一。
参考文献
[1] 李大东 加氢处理工艺与工程.中国石化出版社,2004.12.
[2] CLG渣油加氢脱硫工艺包.
作者简介:金永峰,男,工程师,2002年毕业于大庆石油学院精细化工专业,现从事加氢装置生产技术工作。
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