摘要结合平煤集团十矿戊9.10- 20210高瓦斯突出危险工作面实例,在结合上下巷深孔瓦斯抽放的同时,实行工作面浅孔瓦斯抽放。根据工作面大采高煤层特点,浅孔抽放采用钻孔深度24 m,孔径为Ф89 mm,钻孔每循环保留不少于20 m的超前距,在系统负压的作用下,浅孔抽放有效降低了综采面瓦斯突出危险,取得了良好的经济效益。
关键词:大采高工作面;瓦斯突出;浅孔瓦斯抽放;抽放应用效果
高瓦斯突出矿井回采工作面瓦斯突出问题严重制约矿井安全生产。河南平顶山煤业集团十矿是一座3 Mt/a的大型“双高”矿井,该矿主采戊组、己组煤层,且都属于突出煤层。1996年被煤科总院重庆分院鉴定为煤与瓦斯突出矿井,当时的绝对涌出量为44 m3/min。2006年瓦斯等级鉴定结果相对涌出量为14.7 m3/t,绝对涌出量为125.46 m3/min,涌出量平均每年增加6.8%。目前,矿井瓦斯涌出量很大且突出危险十分严重,十矿瓦斯灾害在平顶山矿区表现最为严重。据统计,该矿瓦斯涌出量占集团公司涌出总量的20%,自1998年首次突出至今突出次数高达64次,占集团公司总突出次数的34 %。随着矿井开采深度的增加,煤与瓦斯突出频率加大,强度加强,已严重制约了矿井安全生产和高产高效建设。
为了解决这个问题,特在综采一队回采的戊9.10- 20210高瓦斯突出危险工作面进行了浅孔抽放技术的应用研究。
1 采面概况
戊9.10- 20210采面位于十矿北翼戊组中区东翼五阶段,西靠本采区三条下山,东至采区边界,南邻戊9.10-20190采空区,北部尚未开采。相对地面位置为马棚山,地面标高+360~+450m,工作面标高-506~-553m,埋深866~1003m。如***1所示,工作面对应的上部的丁组煤层未回采,下部己组煤层尚未回采。
工作面煤层外段为戊9.10煤层,厚度3.8~4.3m之间,里段上部为戊9.10合层,下部为戊10煤层,戊10厚度2.6~3.0m。工作面倾角7°~10.7°。
戊9.10-20210采面有效走向885 m,切眼斜长238.2 m,采高3.2 m,储量79.4万吨。2010年12月开始回采,预计2011年10月结束。该煤层为突出煤层且透气性系数极低,透气性系数为0.0019 mD(毫达西),瓦斯相对涌出量11.37 m3/t,绝对涌出量23.7 m3/min。戊9-10煤层瓦斯压力最大1.5 MPa,最小0.83 MPa,煤层瓦斯含量14.65 m3/t,处于预测突出危险带,有较高的突出危险性。
2 浅孔抽放机理分析
***2采面沿推进方向煤体应力分布
在采掘活动的影响下,沿工作面推进方向的支承压力分为三个区卸压区、应力集中区和原岩应力区如***2所示。应力集中区最大应力比原岩应力大1~2倍,致使煤体发生塑性变形破坏。应力集中区在煤壁前方8~25 m,峰值在煤壁前方8~12 m。在此范围内受塑性应力破坏和超前动压影响,该区煤体结构破坏,产生扩容现象,使煤层透气性明显增加,大量瓦斯吸附状态转化为游离状态,而且瓦斯由采面深部向煤壁方向涌出,进入采面,导致上隅角瓦斯积聚。
浅孔抽放在抽放系统负压的作用下,钻孔附近煤层瓦斯流动方向发生变化,形成了径向流动。随着时间的延长,抽放半径增大,当抽放半径作用到煤层顶板和相邻抽放孔之间的区域时,采面附近煤层完全处于抽放负压作用下,隔断控制了浅部煤体瓦斯,从而由抽放钻孔排放,减少了采面生产的危险性。浅孔抽放条件下煤体瓦斯的运动特征如***3所示。
***3浅孔抽放条件下煤体瓦斯的运动
3 浅孔抽放的技术措施与效果
3. 1 抽放方法
与施工
戊9.10-20210工作面的特点和建立的本煤层和上隅角抽排放系统,依据采面风量供求,回采期间严格按突出危险工作面作业。采用“三八”制作业,抽排放钻孔安排在检修班施工,保证成孔后立即抽放。钻孔打成立即插入FKT-100-0.5型瓦斯抽放快速封孔器进行抽放,而生产班割煤时临时取下采煤机前后20m内的封孔器,待割过煤后迅速插入进行抽放,以保证有足够的抽放时间,最后一个施工钻孔联网抽放时间不少于2 h,提高抽放效果。当地质条件发生变化时,应适当增加抽放钻孔的密度和排放时间,充分排放煤体瓦斯。采面浅孔抽放钻孔布置如***4所示。
***4采面浅孔抽放钻孔布置示意***
其施工技术要求如下:
1、钻孔深度24 m,孔径为Ф89 mm,钻孔每循环保留不少于20 m的超前距;
2、机头向上、机尾向下10 m内不布置钻孔,其它区域钻孔每2 m布置一个;钻孔每施工完一个要及时联网抽放,抽放时间不得小于2小时,以最后一个联网钻孔为准;主机不许连续两天停在同一位置;
3、在施工排放钻孔过程中,如果有钻孔发生夹钻、喷孔、响煤炮等突出预兆,则在该孔两侧各增加一个与异常钻孔同深度和角度的钻孔;
4、浅孔抽放钻孔施工后,充分利用采面封孔器,不得出现封孔器闲置现象;
5、执行防突措施后进行措施的效果检验。
3. 2 采面抽放系统
抽放系统利用北翼中区固定的瓦斯抽放泵站系统,采用3台2BEC-42型水环式真空泵,2台运转1台备用,通过下山Φ300抽放主管路与风巷本煤层Φ200抽放支管相连,从而与采面敷设在支架立柱后Φ150的脉吸管连通,每10 m一个三通和Φ25软管与采面浅抽排放钻孔相连。通过设置的阀门调节浅孔抽放的负压、流量,提高瓦斯的抽放率及抽放纯度。
3. 3 浅孔抽放应用效果
戊9.10-20210采面抽放期间,瓦斯抽放纯流量均达到4.5 m3/min以上,工作面月产高达到6.5万t,月抽放瓦斯28.3万m3,瓦斯储量102.55万m3,采面抽放率达到28.8 %以上,杜绝了瓦斯超限和煤与瓦斯突出事故。同样条件下,浅孔抽放比不采取此措施的采面多产原煤1.8万t/月,净增经济效益138.4万元。
4 结 论
(1) 浅孔抽放是利用矿山压力作用,使煤体产生扩容现象,提高煤体的透气性,钻孔随打随抽,延长抽放时间,提高浅孔抽放负压、减少工作面瓦斯涌出量,降低了回风流及上隅角的瓦斯浓度。
(2) 浅孔抽放采用Φ89mm,孔深24m的抽放钻孔,技术上可行,生产上可靠,且操作简单,在低透气性高瓦斯综采工作面得到广泛应用。
(3) 浅孔抽放提高了瓦斯抽放率和采面的正规循环率,原煤产量平均月产量增加22%,实现安全高效生产,取得了良好的经济和社会效益。
参考文献
[1]白慧敏.电磁辐射技术在煤与瓦斯突出预测中的应用.煤矿安全.2010年4月
[2]李永占.浅孔抽放技术在高瓦斯综采工作面的应用.陕西煤炭.2008年7月
作者简介: 郭铁成(1981―),男,辽宁朝阳,助理工程师,河南理工大学本科。一直从事工程技术管理工作,多篇。
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