摘 要:海洋采油厂以培育“健康油藏”理念为引领,围绕“井网完善、压力合理、流场均衡、注采协调”的目标,抓好油井作业、能量回升、三率提升、注采调整、电泵优化五项工作,夯实油藏稳产基础,贯彻落实突出质量效益的运行、决策、考核运行机制,提高开发效益,本文对此进行了详细论述。
关键词:海上油田;稳产;增效
DOI:10.16640/ki.37-1222/t.2017.02.066
1 工作完成情况
(1)完善工艺,提升注水水质。对海陆污水处理工艺与能力再认识:对海上中心平台、陆地站库污水处理能力和处理工艺进行深入分析,联合设计院、评估公司等单位,逐个平台、站库查找系统不足,待海上开发规划确定后对系统能力扩建进行规划。海六站污水处理系统改造:海六站污水处理系统改造工程完成后,悬浮物和含油指标分别由30mg/l、50mg/l提高至7mg/l、20mg/l。
(2)精细调配,均衡地下流场。根据油水井生产动态变化及井区压力恢复状况,兼顾整体及局部、平面和纵向的矛盾,优化水井配注,加强非主力层注水,改变局部流场,实施水井调配80井次,增加日注水量1480m3。
(3)多措并举,提高层段合格率。优化运行,超计划完成洗井工作量:克服海况恶劣及船舶紧张等困难,强化气象跟踪,优化计划运行,共完成洗井123井次,注水压力平均下降0.26MPa,减少欠注井6井次。加强欠注井分析,提高酸化增注效果:通过开展“找准欠注层”工作,摸排酸化井号,开展酸化治理9口,注水压力平均下降4.8MPa,单井日增注水量34.9m3,提高层段合格率1.1%。强化一体化运行模式,提高水井测调成功率:注水井分层测调30口,验证封隔器33个,测调成功率90%,增加合格层段7段,层段合格率提高1.6%。
强化作业,提高注采对应率:完成新井3口、转注1口、归位1口、检修1口,日增注587m3,增加注水层段12段。
2 采油工程提质增效工作
(1)建立作业决策优化机制。建立效益评价体系,确保单井最优:低油价下,按照“科学决策、精细管理、有效调控、效益开发”的思路,实现管理增效。单井作业设计各节点表单化,地质快速提供预算指标,工艺快速提供工序及材料,预算快速测算费用,实现快速评价不同方案的单井效益。油水井作业专家决策机制,实现了作业安排由单线式向互动一体化模式转变,做到一体化干、一体化算,更加突出效益论证,既静态算,又动态算,弹性安排生产工作量。今年通过实施作业决策优化机制,油井措施11口,目前日增油128.1吨(优化前日增油120吨),当年利润9473万元。油井维护6口,目前日增油36.3吨(优化前日增油32吨),当年利润5174万元。
(2)优化工艺方案实现降本增效。根据油藏特点优化工艺方案:合理上提泵挂;优化双向流动阀应用;优化油井防腐防垢装置使用。根据应用效果优化工艺方案:优化水井验套工序,到目前,海上发现水井套损比例3.1%,油井尚未发现生产套损井;优化水井作业酸化实施,今年有4口井改作业中酸化为完井后根据注水情况酸化,共节约费用290万元。
(3)优化入井液使用推动降本增效。优化防砂携砂液使用:针对携砂液体系单一,应用“五要素法”优化组分含量,通过优化携砂液配方,降低价格20%以上,且单井平均用量下降55方;改进地层试挤液配方,今年有16口井改进地层试挤液配方(改用水基携砂液代替胍胶,降价1.8万元/口),节约材料费28.8万元。优化作业洗井液配方:根据井况条件对洗井液中的油层清洗剂、粘土稳定剂等进行优化添加,洗井液单价从620元/方降至300元/方,每口作业井洗井液按100方计算,则每口井降低费用3.2万元。工艺创新推动提质增效:对于水平井,改进裸眼井段泥饼解堵剂配方;对于注水井,采用大排量挤注解堵工艺;对于低液井,实施氮气泡沫吞吐返排解堵工艺。
(4)作业回收料再利用节支保效。树立“节约一分钱比挣一分钱容易”的观念,从机具、管材等方面开展工作,即:旧泵回收再利用、旧油管回收再利用。
3 海上长寿命注采工艺进展
(1)海上长寿命注水配套技术研究。海管沿程水质稳定技术研究:以前曾对2条海管进行了氮气泡沫冲洗试验,治理后与冲洗管线相比指标提升,下步计划开展酸液浸泡、气水脉冲扫线等沿程水质治理技术研究。海上长寿命精细注水工艺研究:封隔器胶筒及关键部位材质优选;配套易打捞小外径分层防砂工艺;水井防腐油管材质及防腐工艺优化。
(2)海上油井长寿命配套技术研究。低附加压差完井技术研究:疏松砂岩配套防砂工艺研究;入井液配方优化实验;海上泡沫流体工艺应用优化研究。
(3)电泵机组及管柱延寿技术研究:电泵耐砂防垢防腐性能提升研究;油井管柱腐蚀机理及防护研究;电泵随泵工况传感器应用试验。
4 存在问题
(1)***策性和法规性支出费用预算需进一步明确,涉及到***策法规性项目11项,测算费用7441万元。
(2)安全环保隐患治理资金有缺口。海上设施逐步进入服役后期,安全隐患治理压力较大。目前投产时间在十年以上的平台共有74座、海底管道92条。总结近三年隐患治理计划,安全环保隐患治理投入需持续增加、长效投入。
(3)水井检修配套资金有缺口。近几年水井检修率平均11%(相当于检修周期7.1年),低检修率导致腐蚀结垢、分注失效、测试遇阻等问题井占近40%。2016年提高检修率后,层段合格率和测调成功率较2015年分别提高7%、3%,夯实了海上稳产基础。
5 下步重点工作
(1)抓好油井作业,促增产增效。新井投产:根据目前海工配套建设进度,2015年投产油井21口,增日油能力585吨,年产油8万吨,目前CB4DB-3-4-5井已投产,日油能力99吨。油井措施 :通过逐井论证优化,安排油井作业8口,(恢复)增日油能力171吨,预计当年创利润1979万元。
(2)抓好能量回升,促压力合理。利用有利时机,做好测压井安排,掌握地层压力恢复及平面层间分布状况,为能量提升工程奠定坚实基础。
(3)抓好三率提升,促注采协调,即:加快老区配套,完善井网;二是强化水井检修及测调力度,提高层段合格率。
(4)抓好注采调整,促流场均衡。针对主体馆陶7个区块开发特点,从完善井网、减缓层间矛盾、恢复地层能量等方面进行差异化治理,力争实现全年压力恢复0.3MPa。
(5)抓好电泵优化,促长寿高效。通过持续改善电泵井供液状况、强化生产管理,预测到年底检泵周期从1655天提高到1670天 ,躺井率控制目标为1%。
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